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精益生產管理咨詢_精益生產推行實錄4
時間:2019-10-04 來源:深藍原創 作者:深藍咨詢

  針對前面磨光后球體的溫度很高,下個崗位拿起來會很燒手,那應該怎處理呢?老師引入了WIP概念,即手持量或手持件,當做過的半成品因某種原因不能馬上流入下一個制程,如需要烘烤,烘烤的時間遠遠大于崗位作業時間,可以根據烘烤時間除以該崗位的作業時間,來確定工位間的在置品,如磨光的作業時間是35秒,但磨光后產品冷卻時間是100秒,那么磨光和下一個站的手持件是4件,為保證先進先出,工位和工位之間制作了傾斜向下的槽道,產品靠重力向下運送。當生產結束后,工位上原則上會留存規定的手持件量,以便下次開工時能夠每個工位同步開始。

  手持件的計算比較麻煩,最后胡科長和我們商量,每一個崗位的手持件是8個產品,即320秒。當上下工站低于一半量的手持件時,試驗組的干部就需要針對性找原因,為什么減少,是否需要幫忙,并找到對策,以使其穩定生產。

  試驗線的最大問題是六臺磨光機的灰塵問題,對于磨光房灰塵的問題,我們想了很多方法,比如用吸塵管道,但發現磨光的灰塵都往下走,吸塵很不徹底,整個試驗線灰塵彌漫。我們又試了加機器的防塵罩,依然不夠好,有一天,在討論時,生產技術科的主管突然說:既然是灰塵往下走,我們為什么不實驗一下用水呢。開始時每個工位放一盆水,灰塵往下,被水吸附,但產品多時,盆中全是渣漬,需及時清理,通過大家不斷的想辦法,終于設計出了一個水循環系統,在磨光機下面安置了水槽,水源源不斷的把灰塵帶走,灰塵量大減。老師第二個月來時,看到我們的改善成果很高興,總結道:“精益生產就是要不斷的改進QCDMS,靠誰去改進,主要靠大家的力量,老師只是教給你們精益生產的技法、原理、原則,真正用到生產上還要靠你們去踐行。”這在我以后的精益生產推行和輔導過程中起到了很大的作用。

  在進行了一個月后,靠每小時90PCS節拍的管控,生產線的員工已經很輕松了,大部分員工都出現了空閑時間,許老師觀察后,要求我們提高節拍,每小時投料120PCS。許老師讓我們重新測定工時,得新做《作業配分表》,重新設置了產距時間(經計算為30秒)。通過新的作業配分表,我們發現,有兩個工站的時間是超過了30秒。如果不解決,根本做不到120PCS,許老師培訓精益生產推進小組《動作要領經濟原則》,要求我們分解這兩個工位的動作要素,找出不必要的損失,例如,一個工位做一個批量后(40PCS)要到原料存放區拉原料,一來一回就是120秒,這樣就掉了4個節拍,許老師要求組長送料,每間隔20分鐘組長送一次料。另外一個崗位每次都要夾具對齊,浪費了10幾秒時間,我們成立攻關小組對夾具進行攻關,使對齊時間降低了8秒,使這個崗位的作業時間降到了30秒以內。通過兩周的試驗后,產能順利達到。生產力已經比功能線提升了25%,而且不良率比原來降低了5%.

  因為生產力的提高及一次性合格率的提升,一下子在全廠引起了轟動,很多科長都到試驗線上去學習。但接下來,在入庫檢驗時,發現了有1PCS的產品不合格,當天整批被批退。一時又引起了大家的懷疑,有人說:“我們是做的慢,但慢工出細活呀,你們做得快,但會出問題的。”那么針對這個問題,我們是怎么解決的呢?請繼續關注精益生產實錄。

  注:精益生產的技法是很好掌握的,但精益生產的精神是不容易體會。在很多咨詢公司輔導客戶的過程中,給客戶引入了太多的精益工具而忽略了精益生產的實質精神,當咨詢公司撤退后,客戶就停滯不前了。“一切的工作是為了向后工程集結,快速的、高質量的,為了解決這個問題,需要發揮全員的智慧。”調動全員的積極性,解決問題,進行改善,這是精益生產精神內涵。


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